Russisk Soyuz-rumfartøj, der bærer humanoid robotabortsættelse ved rumstation


Et ikke-skruet russisk Soyuz-rumfartøj blev tvunget til at afbryde en forsøg på docking på den internationale rumstation tidligt lørdag (24. august) på grund af funktionsfejl i stævnet system.

Roscosmos Soyuz MS-14-rumfartøjet, der transporterer forsyninger og en humanoidrobot kaldet Skybot F-850, var på sin endelige tilgang til rumstationen, da det automatiserede docking-system ikke kunne låse fast på sin planlagte dockingport: et rumvendt modul kaldet Poisk. Kosmonaut Alexey Ovchinin, stationens øverstbefalende, udløste en abort-kommando for Soyuz klokken 01.36 EDT (0536 GMT) efter flere forsøg på at gøre møde med primær- og backup-systemer mislykkedes.

”På intet tidspunkt var besætningen i nogen fare,” sagde NASA-talsmand Rob Navias om stationens seks-personers Expedition 60-besætning under live kommentar. Det næste dockingforsøg finder sted ikke tidligere end natten over søndag eller tidlig mandag (25-26 august).

Infografik: Sådan fungerer Ruslands Soyuz-rumkapsler

Billede 1 af 6

Et ubearbejdet Soyuz MS-14-rumfartøj med humanoidroboten Skybot F-850 og forsyninger nærmer sig den internationale rumstation under et aborteret dockingforsøg den 24. august, 2019.

Et ubearbejdet Soyuz MS-14-rumfartøj med humanoidroboten Skybot F-850 og forsyninger nærmer sig den internationale rumstation under et aborteret dockingforsøg den 24. august, 2019.

(Billedkredit: NASA TV)

Billede 2 af 6

Et ubearbejdet Soyuz MS-14-rumfartøj med humanoidroboten Skybot F-850 og forsyninger nærmer sig den internationale rumstation under et aborteret dockingforsøg den 24. august, 2019.

Et ubearbejdet Soyuz MS-14-rumfartøj med humanoidroboten Skybot F-850 og forsyninger nærmer sig den internationale rumstation under et aborteret dockingforsøg den 24. august, 2019.

(Billedkredit: NASA TV)

Billede 3 af 6

Et ubearbejdet Soyuz MS-14-rumfartøj med humanoidroboten Skybot F-850 og forsyninger nærmer sig den internationale rumstation under et aborteret dockingforsøg den 24. august, 2019.

Et ubearbejdet Soyuz MS-14-rumfartøj med humanoidroboten Skybot F-850 og forsyninger nærmer sig den internationale rumstation under et aborteret dockingforsøg den 24. august, 2019.

(Billedkredit: NASA TV)

Billede 4 af 6

Et ubearbejdet Soyuz MS-14-rumfartøj med humanoidroboten Skybot F-850 og forsyninger nærmer sig den internationale rumstation under et aborteret dockingforsøg den 24. august, 2019.

Et ubearbejdet Soyuz MS-14-rumfartøj med humanoidroboten Skybot F-850 og forsyninger nærmer sig den internationale rumstation under et aborteret dockingforsøg den 24. august, 2019.

(Billedkredit: NASA TV)

Billede 5 af 6

Et ubearbejdet Soyuz MS-14-rumfartøj med humanoidroboten Skybot F-850 og forsyninger nærmer sig den internationale rumstation under et aborteret dockingforsøg den 24. august, 2019.

Et ubearbejdet Soyuz MS-14-rumfartøj med humanoidroboten Skybot F-850 og forsyninger nærmer sig den internationale rumstation under et aborteret dockingforsøg den 24. august, 2019.

(Billedkredit: NASA TV)

Billede 6 af 6

Et ubearbejdet Soyuz MS-14-rumfartøj med humanoidroboten Skybot F-850 og forsyninger nærmer sig den internationale rumstation under et aborteret dockingforsøg den 24. august, 2019.

Et ubearbejdet Soyuz MS-14-rumfartøj med humanoidroboten Skybot F-850 og forsyninger nærmer sig den internationale rumstation under et aborteret dockingforsøg den 24. august, 2019.

(Billedkredit: NASA TV)

Docking aborterer

Roscosmos-flyveledere mistænker, at en dårlig signalforstærker på stationens Kurs-mødesystem muligvis har ført til dockingstoppet. De har bedt Ovchinin og hans kollega kosmonaut Alexander Skvortsov om at udskifte forstærkeren i håb om, at det løser problemet.

Mens aborten fra Soyuz ikke udgør nogen fare for stationens besætning, sørgede NASA-flyveledere for, at udpostens amerikanske besætningsmedlemmer var opmærksomme og overvågede situationen.

"Vi ville bare fortælle dig, at Kurserne har svært ved at låse sig fast på målet, og vi ønskede at sikre dig, at du var vågen," sendte Mission Control astronauterne fra NASA's Johnson Space Center i Houston.

En Soyuz-testflyvning

Den dramatiske docking abort kom efter en fejlfri to-dages flyvning af Soyuz efter en glat lancering fra Baikonur Cosmodrome i Kasakhstan tidligere i denne uge. Dette er en sjælden, ubesværet testflyvning af Soyuz MS-14, der blev lanceret på en Soyuz 2.1a-raket, der typisk bruges til at transportere robot-Progress-fragtskibe til rumstationen.

Russlands Soyuz- og Progress-køretøjer er designet til at dokke sig selv på Den Internationale Rumstation ved hjælp af et automatiseret rendezvous-system kaldet Kurs. Hvis dette system mislykkes på et ikke-skruet Progress-rumfartøj, kan kosmonauter på stationen tage fjernbetjening af fragtflyet ved hjælp af et system kaldet TORU for at pilotere skibet manuelt.

Da Soyuz-rumfartøjer er designet til at transportere menneskelige besætningsmedlemmer, har de ikke et TORU-system. Hvis et Kurs-system mislykkes på en Soyuz, kan kapselens kosmonautkommandør overtage styringen af ​​rumfartøjet og udføre en docking manuelt.

Men fordi Soyuz MS-14 blev lanceret på en ubesværet testflyvning, har den ikke et TORU-system ombord for kosmonauter at bruge. Det var ved design, da stationskosmonauterne altid kunne kommandere det til at afbryde, hvis noget gik forkert, ligesom de gjorde under lørdagens dockingforsøg.

Det lyder dog som om nogle på stationen klagede over ikke at kunne tage fjernbetjening af Soyuz MS-14 under abort.

"Det er så synd, at vi ikke var i stand til at bruge TORU," en af ​​kosmonauterne sendte Mission Control på russisk på et tidspunkt. "Vi kunne have grebet den for at bringe den ind."

E-mail Tariq Malik kl tmalik@space.com eller følg ham @tariqjmalik. Følg os @Spacedotcom og Facebook.